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深井綜放工作面初采異常發(fā)火及其分析


發(fā)布時間:

2020-01-23

6月6日18時,星村煤礦3310綜放工作面準(zhǔn)備開啟采煤機(jī)進(jìn)行采煤時,在轉(zhuǎn)載機(jī)處的工作人員聞到煤焦油氣味,隨后發(fā)現(xiàn)溜頭端頭架架后上方有黃煙,立即聯(lián)系安監(jiān)員和瓦檢員,并匯報調(diào)度室,調(diào)度室于18:15分向相關(guān)

  6月6日18時,星村煤礦3310綜放工作面準(zhǔn)備開啟采煤機(jī)進(jìn)行采煤時,在轉(zhuǎn)載機(jī)處的工作人員聞到煤焦油氣味,隨后發(fā)現(xiàn)溜頭端頭架架后上方有黃煙,立即聯(lián)系安監(jiān)員和瓦檢員,并匯報調(diào)度室,調(diào)度室于18:15分向相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報和應(yīng)急處置。18點30分左右,瓦檢員現(xiàn)場測量一氧化碳濃度700ppm,回風(fēng)流一氧化碳傳感器超過量程(500ppm)。針對這種突發(fā)情況,即刻成立了以礦長為組長的臨時救災(zāi)指揮部,命令有關(guān)人員撤出氣體超限區(qū)域,同時安排相關(guān)應(yīng)急處置準(zhǔn)備。20點,通防區(qū)長和通防副總兩個人先后到達(dá)現(xiàn)場后,發(fā)現(xiàn)溜尾66號架后尾梁上方冒出濃煙并從軌順及架后返回,整個工作面煙霧中一氧化碳濃度超過2000ppm,人員無法靠近工作面溜頭進(jìn)行探察。迫于當(dāng)時情況緊急,20點02分,救災(zāi)指揮部即刻啟動應(yīng)急預(yù)案,下令組織停電撤人、并立即快速封閉工作面。封閉后通過軌順注漿管及高壓膠管向工作面壓注氮氣抑制煤炭發(fā)火。
  1 工作面概況
  星村礦3310工作面位于三采區(qū)東翼,工作面東北方為已回采完畢的3308工作面,西北方為三采區(qū)三條上山,即三采區(qū)軌道上山、三采區(qū)回風(fēng)上山、三采區(qū)運(yùn)輸上山,工作面西南側(cè)為F14-3斷層。3310工作面標(biāo)高-1080~-1125m,工作面走向長616.5m(平距);傾向長度為95.9m(平距);煤層厚度7.5m;煤塵爆炸指數(shù)為37.95%,具有強(qiáng)爆炸性;3煤層鑒定為自燃煤層,在起始溫度為26℃時實驗最短自然發(fā)火期為65天。通風(fēng)系統(tǒng)示意圖見上圖。
  該工作面于2015年4月9日開始施工軌道順槽,2015年10月14日轉(zhuǎn)入切眼施工,2015年7月10日開始施工運(yùn)輸順槽,運(yùn)輸順槽與切眼于2016年4月5日早班貫通,5月16日工作面安裝完成后通過礦驗收,隨及進(jìn)行了防滅火預(yù)處理,5月22日正式生產(chǎn)。工作面回采前,按計劃完成了所有防沖卸壓工程。其中:
  1工作面切眼非回采幫頂板預(yù)裂爆破工程,爆破孔參數(shù)為:Ф42mm鉆孔,孔間距3.2m,孔深13m,爆破孔距非回采幫0.5-1m,爆破孔角度垂直頂板與煤層掘進(jìn)方向成65°-75°。
  2工作面切眼回采幫頂板預(yù)裂爆破工程,爆破鉆孔參數(shù)為:Ф42mm,開孔于3號支架前,間距3.2m,孔深13m,共計施工鉆孔37個,切眼頂板預(yù)裂爆破裝藥8卷,炸藥規(guī)格Ф27mm,長度400mm, 300g/卷,單孔裝藥量2.4kg。
  3運(yùn)輸順槽頂板預(yù)裂爆破工程,鉆孔自切眼回采幫0m位置開孔,孔間距3.2m,孔深13m,爆破孔布置在巷道頂板,從切眼向回采方向0.5-1m施工,運(yùn)順頂板預(yù)裂爆破裝藥8卷,炸藥規(guī)格Ф27mm,長度400mm,重量300g/卷,封孔深度均不小于4m。
  4幫部卸壓鉆孔。掘進(jìn)期間施工的卸壓大孔,間距1.6m,孔深20米,鉆孔直徑150mm,回采前在原兩孔之間再加入一個同樣的鉆孔;
  5幫部卸壓爆破孔:掘進(jìn)期間每7.5m施工一個,孔徑42mm.孔深15m,裝藥量10卷,3KG,封孔長度大于5m;回采前每3.2米再增加一個同樣規(guī)格的爆破孔。兩順及切眼防沖卸壓見圖二。
  截止6月6日早班,工作面溜頭推進(jìn)39.7m、溜尾推進(jìn)37.8m,此段工作面平均煤厚6.62m
  工作面從開始回采至6月6日早班,共推進(jìn)39米,期間束管氣體分析結(jié)果顯示,采空區(qū)內(nèi)所有監(jiān)測點的一氧化碳濃度在50ppm以下,回風(fēng)流一氧化碳濃度在8ppm以下。無論是推采速度還是環(huán)境氣體情況均好于以往初采工作面。氣體情況見圖三
  3 工作面處理過程
  6月7日早班,礦組織召開專門會議,根據(jù)此次異常事件突然、無任何征兆、蔓延速度快等特點,分析認(rèn)為工作面可能存在低燃點可燃物,但著火面積不大。為此制定了防滅火方案,采取了對封閉區(qū)實施大流量注氮氣首先抑制火勢的處理措施,同時為便于采取其它防滅火手段,積極做好縮小封閉范圍、實施直接滅火措施的準(zhǔn)備。于是在3310運(yùn)煤巷安設(shè)一臺局部風(fēng)機(jī),并定于6月11日早班啟封軌道順槽防火墻處密閉,將密閉盡量向切眼方向挪移,實現(xiàn)近距離滅火的目的。
  6月11日早班,礦按計劃啟封軌道順槽防火門密閉,救護(hù)隊員佩戴正壓氧呼吸器延接風(fēng)筒恢復(fù)通風(fēng)。17時30分恢復(fù)通風(fēng)至距工作面煤壁200m位置時,現(xiàn)場氣體出現(xiàn)上下明顯分層,高濃度一氧化碳和煙霧濃度持續(xù)不下降,煙霧繼續(xù)往外擴(kuò)散現(xiàn)象,為確保人員安全,決定在距離工作面煤壁約300m位置施工板閉并進(jìn)行噴涂密封材料LFM堵漏處理。
  6月12日早班,根據(jù)啟封過程中遇到的實際情況,分析并制定了下一步防滅火方案和措施。即采取了利用注漿管向工作面大流量注阻化泡沫和氮氣的處理措施。在實施這項措施過程中,通過氣體監(jiān)測發(fā)現(xiàn),工作面內(nèi)一氧化碳、乙烯濃度大幅降低,快速向好的方向發(fā)展。為盡快消除著火隱患、縮小封閉范圍、實施近距離滅火,定于6月20日早班第二次啟封軌道順槽密閉。
  截止到6月19日中班,累計向3310綜放工作面采空區(qū)注入阻化泡沬5500Kg ,注入氮氣140000m3,3310工作面氣體監(jiān)測情況見圖四、圖五。
  6月20日早班按計劃第二次啟封軌順密閉。本次啟封過程中,工作面未發(fā)現(xiàn)高溫異?,F(xiàn)象。17時30分,確認(rèn)工作面無再次發(fā)火危險后,啟封運(yùn)輸順槽防火門處密閉形成全風(fēng)壓通風(fēng),風(fēng)量調(diào)整到457m3/min。排除工作面殘存的一氧化碳?xì)怏w后,通防專業(yè)人員帶領(lǐng)作業(yè)人員對工作面溜尾至溜頭架間及架后進(jìn)行了全面檢查,未發(fā)現(xiàn)溫度、氣體異?,F(xiàn)象。隨后公司專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)再次到達(dá)現(xiàn)場,對工作面進(jìn)行了全面監(jiān)測查看,用紅外測溫儀測量整個工作面,普遍溫度33℃,最高溫度34℃,回風(fēng)隅角最高一氧化碳濃度僅有20ppm。各項環(huán)境參數(shù)指標(biāo)與工作面正常生產(chǎn)期間基本相同。隨后,星村礦安排綜采工區(qū)中班人員排除工作面運(yùn)輸順槽積水,靠溜尾施工防火隔離墻、檢修設(shè)備等工作;通防人員通過一路注漿管向采空區(qū)大流量注阻化泡沫,為恢復(fù)生產(chǎn)做準(zhǔn)備。
  在確認(rèn)工作面各項指標(biāo)正常后,于6月21日早班恢復(fù)生產(chǎn),恢復(fù)生產(chǎn)后工作面各項氣體檢測未見異常,工作面火災(zāi)險情消失。
  4 發(fā)火原因分析
  4.1此次發(fā)火特點及與以往自燃發(fā)火區(qū)別:
  1)事發(fā)突然,蔓延迅速
  工作面回采后一切正常,但6月6日18時從發(fā)現(xiàn)有黃煙,至18點30分左右,瓦檢員顏強(qiáng)現(xiàn)場測量一氧化碳濃度僅半個小時就已達(dá)700ppm,到20時,工作面溜尾66號架后尾梁上方就冒出濃煙彌漫整個工作面,工作面內(nèi)一氧化碳?xì)怏w濃度一度升至2000ppm以上,使現(xiàn)場人員無法靠近察看現(xiàn)場,最終導(dǎo)致封面。從發(fā)現(xiàn)煙霧到?jīng)Q定封面僅2個小時時間,這在以往是從未有過的。
  2)啟封后未發(fā)現(xiàn)自燃跡象
  工作面封閉后,由于工作面近水平俯采,如采用常規(guī)注漿滅火,不僅會導(dǎo)致大量泥漿涌入運(yùn)輸順槽流失,起不到滅火效果,還將導(dǎo)致大量機(jī)電設(shè)備被淹,因此,實施滅火能夠采取的措施只有注氮和注阻化泡沬。但這些措施只能抑制火勢、阻斷氧氣供給,卻不能降溫和滅火。在實施以上兩種滅火措施、注氮140000m3,阻化泡沬5500Kg后,為了探察工作面火情及調(diào)整進(jìn)一步滅火措施,6月20日對工作面進(jìn)行了再次啟封,但到現(xiàn)場察看時,卻找不到任何著火的痕跡,工作面溫度正常,各項氣體正常。
  3)先發(fā)現(xiàn)煙霧,后監(jiān)測到一氧化碳?xì)怏w
  6月6日16時40分,瓦檢員巡回檢查工作面時,回風(fēng)隅角CO氣體為15ppm,回風(fēng)流為5ppm,一切正常。6日18時,綜采工區(qū)帶班隊長呂雷在對運(yùn)輸皮帶跑偏進(jìn)行處理后,再次準(zhǔn)備開機(jī)割煤時,站在溜頭過橋上方聞到煤焦油氣味,發(fā)現(xiàn)溜頭端頭架架后上方有黃煙,隨后才有大量一氧化碳?xì)怏w涌出,導(dǎo)致封閉工作面。這一現(xiàn)象不符合煤層自然發(fā)火的發(fā)展過程和基本規(guī)律。
  4.2、直接原因分析
  由于綜放工作面煤層自然發(fā)火是一個緩慢氧化升溫的過程,通常要經(jīng)過一氧化碳濃度逐漸升高,急劇增加直至出現(xiàn)煙霧的過程,一般情況下從出現(xiàn)一氧化碳到超限,至少需要一周到一旬左右時間,而一氧化碳超限到煤炭自燃出現(xiàn)煙霧需要更長時間。而6月6日3310工作面的火災(zāi)發(fā)展迅猛,從發(fā)現(xiàn)黃煙后一氧化碳濃度在短時間快速上升,到大量煙霧彌漫整個工作面,只有不到2個小時的時間,無論是煤的自燃,還是木垛料參與的燃燒,都不具有這種特征。在工作面封閉后只采取注氮和阻化泡沬滅火措施的條件下,6月20日啟封以后未找到高溫源、也未發(fā)生復(fù)燃現(xiàn)象,據(jù)此可基本確定此次事故不是煤炭的自然發(fā)火事故。從當(dāng)時事發(fā)突然,高濃度一氧化碳?xì)怏w和黃煙快速充滿工作面現(xiàn)象分析,認(rèn)為這是一起非常規(guī)燃料燃燒的事件。通過對工作面所有可燃物分析,只有火藥具備這個特點,因此初步分析,這是一起防沖爆破殘藥自燃引發(fā)的意外事故。
  上述分析結(jié)果可從以下情況中得到驗證:
  4.2.1 6月21日工作面正常生產(chǎn)后,于7月5日,從1號架架頂漏煤處出現(xiàn)微煙、束管分析檢測出高濃度一氧化碳、乙烯氣體,說明工作面前方煤壁區(qū)域,由于提前實施大量的爆破卸壓措施,煤體內(nèi)積聚大量熱量、已超前氧化升溫。由此可以推斷,在運(yùn)輸順槽其它區(qū)域也存在類似的現(xiàn)象。
  由于落實防沖措施,此區(qū)域斷頂爆破及煤體爆破較集中,爆破過程中有可能出現(xiàn)熄爆或拒爆而留下殘藥,在爆破積熱及煤體自熱升溫過程中出現(xiàn)自燃。據(jù)調(diào)查,在以往掘進(jìn)和回采工作面割煤過程中也多次發(fā)現(xiàn)未完全起爆的殘留炸藥。
  4.2.2 為檢驗以上分析的可靠性,7月17日早班,在工業(yè)廣場注漿站對單純煤粉、和煤粉與炸藥混合物進(jìn)行加溫試驗,通過紅外線測溫儀監(jiān)測試驗過程中的樣品溫度,以觀察兩種樣品的變化。
  當(dāng)加熱溫度為69℃時,煤粉和炸藥混合物開始出現(xiàn)白煙,而單純煤粉沒有變化;
  繼續(xù)加熱,煤粉和炸藥混合物繼而產(chǎn)生微黃色濃白煙。
  當(dāng)加熱溫度到79℃時,炸藥和煤粉混合物爆燃,并快速燒盡,冒出大量黃煙,而單純煤粉樣卻無任何反應(yīng);
  當(dāng)加熱溫度達(dá)200℃時,單純煤粉樣才開始冒煙,出現(xiàn)燃燒現(xiàn)象。
  以上實驗現(xiàn)象證明,當(dāng)殘留火藥混入破碎煤炭后,在70 ℃左右就能引起燃燒,而且釋放大量煙霧和一氧化碳?xì)怏w,與6月6日事故現(xiàn)場情況基本一致。
  更重要的是,炸藥燃燒時,有氮氧化物氣體的產(chǎn)生。
  綜合分析后認(rèn)為卸壓爆破熱量積聚、煤層氧化升溫導(dǎo)致殘留炸藥爆燃是此次發(fā)的原因。
  5 防范措施
  1、進(jìn)一步優(yōu)化煤體卸壓爆破鉆孔布置角度和層位,防止卸壓爆破殘藥遺留在頂煤煤體中。
  2、使用好超前支架,分析研究超前支架的性能,在挪移過程中降低對順槽頂板煤體的破壞。
  3、在兩順槽實施頂板預(yù)裂爆破等煤體爆破區(qū)域加強(qiáng)防滅火處理、監(jiān)測與分析。兩順槽頂煤在進(jìn)入采空區(qū)前必須進(jìn)行防火降溫處理。
  4、增設(shè)束管采樣點,完善氣體檢測設(shè)備,確保能夠準(zhǔn)確分析異常氣體中如:氮氧化物、硫化氫等成分,以便對自燃隱患的性質(zhì)做出正確的分析和判斷。

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